- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
泰鋼煉鋼板坯計量秤的優(yōu)化
【摘 要】 本文介紹了煉鋼板坯秤針對提高計量準確性、降低誤差的優(yōu)化改造,旨在
與同行交流探討。
1 前言泰鋼煉鋼廠自投產(chǎn)以來,板坯計量秤的偏差一直較大,板坯的產(chǎn)出平衡制約著公司內部
市場化核算的有效運行。板坯秤因工藝過程控制不嚴格,使用環(huán)境復雜,計量數(shù)據(jù)誤差較大,
通過實地考察分析,決定對板坯秤進行優(yōu)化改造,以提高計量準確性,滿足公司內部生產(chǎn)經(jīng)
營市場化運作的需要。
2 板坯計量簡介
泰鋼煉鋼廠生產(chǎn)的板坯連鑄坯計量采用了移坯小車式計量方式。操作工操作移坯小車前
進接到板坯后然后退回到板坯平臺秤上進行計量,計量完成后移送回板坯到下道工序。其計
量秤采用的是30t軌道平臺秤,實際計量數(shù)據(jù)等于計量后總重量減去移坯小車自重。
本次優(yōu)化主要對該計量板坯秤從工藝紀律操作、設備現(xiàn)狀、使用環(huán)境、核查方式等方面
進行了全面調研、分析、處理,實現(xiàn)了限位計量的連鎖控制,改善了核查比對方式,減少了
計量誤差,提高了計量的準確性與穩(wěn)定性。
通過調研分析發(fā)現(xiàn),原計量板坯秤存在以下缺陷:一是在生產(chǎn)工藝方面存在移坯小車抱
閘停車,對秤體側向沖擊大和移坯小車引軌與稱量軌連接方式不合理,小車上秤時對秤體震
動較大;二是生產(chǎn)現(xiàn)場為高溫區(qū),高溫板坯對稱重傳感器存在熱輻射,造成使用環(huán)境較差;
三是秤體限位裝置(壓式緊固器)凸球與承壓柱卡死,傳感器復位不及時;四是核查比對缺
乏周期性且標準物不固定;五是崗位操作工責任心不強,造成計量數(shù)據(jù)變差大。由于以上問
題的存在,影響了分廠間內部生產(chǎn)經(jīng)營的市場化運作核算。對此,我們結合煉鋼板坯計量的
實際情況,對計量工藝進行了優(yōu)化。
實施一:修磨了秤體限位擋塊,適度將擋塊與承壓柱之間的間隙調整為1-2mm,達到
了板坯秤的限位效果。
實施二:查閱有關文資料,向生產(chǎn)廠家咨詢,改造了稱量軌與引軌的連接方式,消除了
小車上秤時造成的秤體震動。
實施三:添加小車簡易限位裝置,減小對秤體造成的側向力。同時協(xié)調操作工調整小車
抱閘裝置,達到緊度適宜,滿足使用要求。(見圖3)
實施四:根據(jù)板坯秤的量程確定負載量,用板坯制作標秤物。制定了標準規(guī)范,司秤員
班班比對板坯秤,衡器維護員每月兩次比對板坯秤。分析司秤員比對記錄,對超差數(shù)據(jù)進行
調整。
實施五:增加移坯小車紅外線定位控制系統(tǒng),達到板坯定位計量,進一步提高板坯計量
的準確性。
4 應用效果
通過改造,板坯秤計量數(shù)據(jù)杜絕了10kg以上的誤差,在同樣間隔周期、比對頻次(7
次)的情況下,改造后杜絕3次10kg誤差。
通過幾個月的運行,計量誤差控制在檢定誤差以內,由原來±20kg降低為±10kg。
改造前:每年需更換因撞擊而損壞的傳感器2-3只(費用為3000元/只);因碰撞,每
月至少需調整秤體2次(人工費用為200元/次,汽車運砝碼校驗秤費用為800元/次)。
改造后:板坯秤傳感器沒有出現(xiàn)損壞現(xiàn)象,在維護中沒有發(fā)現(xiàn)因碰撞而產(chǎn)生傳感器位移、
線路破損等現(xiàn)象,維護、維修、校驗費用大大減少。計量數(shù)據(jù)穩(wěn)定正常,達到了預期目標。
一年大約節(jié)約維修費用:2×3000+200×2×12+800×2×12=30000元
1#板坯秤月計量量按7萬噸計算,一年可消除的計量誤差為:
3×0.01÷7÷9.14×70000×12=393.87噸
板坯計量數(shù)據(jù)準確性的提高,支撐了煉鋼廠和熱軋帶鋼廠產(chǎn)出平衡,為市場化運作核算
提供了準確可靠的數(shù)據(jù)。